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福建水泥:創新創效助推企業高質量發展
文章字數:1,694
圖為福建水泥公司煉石水泥廠車號識別自助出廠系統。

  10月30日,福建水泥公司煉石水泥廠智能物流系統項目正式上線,標志著煉石水泥廠打造智能工廠的步伐向前邁進了一步。
  一直以來,福建水泥公司高度重視技術創新工作,響應國家關于創新發展與質量提升的要求,堅持走好科技興企之路,以創新創效引領發展,瞄準行業領先技術,強化內部節能降耗技術攻關,引領原創成果實現突破。科技與技能創新已成為公司經濟發展的重大引擎與不竭動力,是公司高質量跨越式發展的重要支撐。
  智能控制,物流全程自助化
  信息化的過程是組織變革、組織優化與能力提升的過程。技術是手段,管理是核心。該公司從2018年研發智能物流,在取得初步成功后,二期推廣項目于今年6月正式啟動。經過5個多月的努力,項目陸續完成需求調研、方案編寫及確認、系統升級驗證及測試、基礎數據校驗、流程設計及驗證、系統部署、硬件安裝及聯調等關鍵節點后,10月31日完成上線。上線后,可使現有崗位人員核編優化減少138人。
  這套系統主要采用移動互聯網、物聯網及與ERP系統無縫集成等技術,客戶通過手機APP、身份證、提貨二維碼及IC卡等傳遞介質,建立一套集車輛自動進出廠、自助計量和遠程集中視頻監控的智能化系統,通過移動終端、管理軟件與硬件相結合的方式,業務前移至第一接觸人。客戶、供應商、司機資源進入系統后,可完成業務流程處理,實現下單、身份識別、車輛進出廠、計量、打印、裝車及智能監控等廠內物流全程自助化、智能化和集中管理。它改變了現有企業車輛物流管理流程,提高收發貨效率,減少司機在廠時間,改善客戶體驗。
  創新創效,書寫奮斗新高度
  電耗指標是水泥企業影響成本的最重要因素。該公司金銀湖水泥磨自2013年投產以來,各項指標不斷改善和提升。從設計臺產170t/h、電耗34kWh/t,到今年實現了臺產210t/h、電耗28.84kWh/t的優秀指標;從設計年產100萬噸到今年有望突破130萬噸……生產經營指標一年一個新臺階,靠什么去實現?答案只有一個:創新。
  管理創新是先導。該公司推行“精益管理”模式,發動各級管理人員向行業標桿學習看齊,主動查找問題、查擺原因,制定持續改進措施,向管理要效益。
  而技術創新則是實踐。根據水泥磨實際情況,該公司持續進行了大大小小幾十項的原創技術創新改造:磨內篦板改造項目,將磨內原來的普通型篦板改為防堵型篦板,既降低了篦板損耗又提高了磨機產質量;對原材料入磨環節的改造,將原來的水泥石膏倉改裝成鋼板石膏倉,徹底結束了經常堵料及人工捅倉操作的歷史;通過對配料站石灰石庫、石膏庫、熟料庫、煤矸石庫的交叉互換改造,使其在實際應用中得到優化組合,有效提升了配料能力,達到配料可靠和穩定;通過對布料器改造,使其改向穩定,布料均勻,提高了選粉效率;通過對穩流倉的改造,將人工泵閘改為自動泵閘,大大提升了輥壓機的做功能力和運行穩定性……
  管理創新,提前實現降煤耗
  今年1~10月,永安建福公司熟料標準煤耗105.06kg/t,連續低于提升目標值≤105.43kg/t,提前實現降低熟料標準煤耗“大行動,大提升”目標。熟料標準煤耗累計平均值在2019年108.7kg/t的基礎上下降到≤105.43kg/t。別小看這3kg,按照180萬噸的熟料年產量計算,全年可降低購煤成本390萬元。
  年初,在團結一心抗擊新冠肺炎疫情的同時,該廠結合年度設備大修,對系統薄弱環節進行重點維養。大修后,該廠4~10月窯運轉率為98.08%,1~10月未發生工藝事故,為降低熟料標準煤耗提供了良好條件。更重要的是,該廠敢于在工藝管理上創新探索,在嘗試中勇于進取:提高生矸配料比例,提高混合煤中煙煤比例,提高混合煤可燃性;合理匹配風、煤、料,規范各班中控操作,保持系統熱工制度穩定;加強生料配料過程管理,提高出磨和入窯的生料KH值合格率;摻入鋁渣配料,改善生料易燒性……
  持續不斷的技術創新嘗試與實踐,帶來可靠的運轉率與顯著的成效,為工廠帶來實實在在的效益。(福泥)