本報訊 3月24日,晉江氣電公司2號機組高壓旁路閥國產化改造完成,通過密封結構改型以及核心閥內件國產化升級,全面提升了設備嚴密性與抗沖刷性,同時也為燃氣發電設備國產化改造積累了實踐經驗。
隨著運行年限增加,2號機組高壓旁路閥因開關頻繁導致密封面沖蝕嚴重,閥座堆焊層經多次研磨后大幅減薄,閥門內漏問題突出,不僅影響機組熱力系統效率,更埋下設備運行隱患。
為從根本上解決問題,晉江氣電決定實施國產化技術改造,在保留原有閥殼的基礎上,對閥芯、閥座、閥籠等核心閥內件進行全新設計與更換。
公司組建專業項目團隊,僅用一周的時間就完成了密封失效分析、閥門測繪、閥內件定制制造、現場解體安裝及調試驗收等任務。
技術人員通過現場精準測繪閥門尺寸,結合密封失效原因優化密封結構設計,定制制造閥內件,特別是在閥座研磨環節,采用專用工具實現雙向定位,確保研磨精度,經紅丹壓線檢測實現接觸線100%貼合,從技術層面保障改造后閥門嚴密不漏。
此次2號機組高壓旁路閥國產化改造,是晉江氣電公司推進設備提質增效、踐行國產化替代戰略的重要舉措。改造完成后,將有效解決閥門內漏問題,提升機組熱力系統效率,降低能耗與維護成本,進一步增強機組的安全穩定性和經濟運行水平。 (洪宗妙)