在順昌煉石熟料分廠生產流程中,輔材進料系統如同人體的“食道”。一旦堵塞,如果不能在較短時間內通好,整個原料系統都將面臨“窒息”的風險。尤其是雨季,物料濕度增大時,輔材進料系統末端的292BC01皮帶與292BC02皮帶之間連接的下料溜子,一直困擾著進料的員工。濕料粘連,堵料頻發,進料員工揮舞著長鏟疏通溜子的場景,曾是熟料分廠最揪心的畫面。
面對這一頑疾,身兼機修與進料的人員陳盛智與林均主動出擊,精準“把脈”,向這一“卡脖子”難題發起了技術攻關。
他們發現傳統的下料溜子角度小,鐵粉或白泥等粘性物料在經過落料點轉折處時,極易附著在溜槽內壁。物料越積越厚,疏通面積越來越小,最終導致完全堵塞。他人斷定:堵是因為粘,粘是因為沖擊力不足和角度不合理。
針對癥結,他們巧思“手術”。先改角度,讓物料“順流而下”,對溜子內部結構進行精準改造,調整了導流板角度。通過計算物料拋射曲線,優化了下料傾角,讓物料在接觸溜槽壁時,不再是垂直撞擊“粘上去”,而是切向滑落“溜下去”,大大降低了物料的黏附機率。因為單純的改角度無法徹底清除偶然的掛料,他們又在溜槽的關鍵受力點加裝了一對緩沖彈簧。這套裝置巧妙利用了下料過程中物料自身沖擊力作為動力源,通過彈簧的張力,讓整個溜槽時刻保持輕微但持續的“顫抖”。這種高頻微振動,如同給溜槽裝上了“不粘涂層”,讓濕料剛一產生黏附趨勢就被震落,避免積厚成災。
技改的成效,最終要靠時間來檢驗。從2025年12月15日至今三個多月的時間里,經歷了多場陰雨和大雨天氣,特別是白泥的濕度遠超以往堵塞的“警戒線”。改造后的下料溜子卻始終保持著暢通無阻的運行狀態。讓曾經每天都要上演的“捅堵大戰”成為歷史,崗位操作人員的勞動強度也大幅降低,生產連續性得到了有力保障。 (蔡桂旺 攝影報道)